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9個月艱苦奮戰,昨日酒鋼7號(hào)高爐成功點火開爐
時間:2020-07-01 來源:

6月30日(rì)晚21點37分,“同意點火!”隨著集團公(gōng)司黨委書記、董事長陳得信(xìn)一聲(shēng)令下,按下送風按鈕,730m/min,900m/min,風量逐漸上升,熱風溫度逐步升高,“外圍一切正常。”“煤氣係統正常。”“高爐送(sòng)風係統正常(cháng)……”半小時後,風(fēng)量升至1101m/min,熱風溫度593℃,爐(lú)內枕(zhěn)木迅速被點燃,烈焰升騰,酒鋼7號高爐成功點火開爐。項目建設如期完成,為黨的生日獻禮。


經過9個(gè)月艱苦奮戰,上千名參(cān)戰人員的不懈(xiè)努力,7號(hào)高爐以嶄新的姿態聳立起來,將朝著新的目標、新的征程揚帆起航,奮力書寫高質(zhì)量發展新(xīn)篇章。


集團公司黨委副書記、總經理魏誌斌(bīn),副總(zǒng)經理程子建;集團公司相關部門、二(èr)級(jí)單位負(fù)責人,參建單位代表與項目部幹部職工共同見證了這一振奮人(rén)心的時刻。


“7號(hào)高爐成功點火,驗證了優化升級方案、送風確認方(fāng)案,以及各分係統方案(àn)的(de)正確性(xìng)、協調性。”7號高爐優化升級項目部(bù)負責人高建民興奮之情溢於言表,7號高爐優化升級采用(yòng)了國內領先(xiān)料罐均壓煤氣回收工藝、全爐檢漏技術(shù)、爐頂紅外成像和風口成像技術、熱風爐自動燒爐換爐、煤粉“一鍵式”噴吹等新技術,為高爐實現安(ān)全、長壽、優質、低耗、高效(xiào)目標打下了基礎。


7號高爐優化升級項目是省列重大項目,是酒鋼做強做精鋼鐵產業的重要支點,是酒鋼(gāng)建成主業突出、治理規範、管理科學、和諧發展的現代化企(qǐ)業(yè)集團的(de)重點建(jiàn)設工程。麵臨疫情防控、工期緊(jǐn)、任(rèn)務(wù)重(chóng)等多重(chóng)壓(yā)力,項目部和各參建單位迎難(nán)而上,把疫情(qíng)防控與工程施(shī)工一體籌劃、一體組織、一體實施,克服施工人員返回受阻、設備到貨(huò)滯後等困難,強化風險防控,加大精細管理,保工期、保質量、保安全,7號(hào)高爐優化升級項目穩步推進:4月30日,新建噴吹站實現煤粉噴吹;5月10日,熱風爐實現烘爐;6月1日,7號高爐係統正式開(kāi)始打(dǎ)壓試漏;6月(yuè)26日,高(gāo)爐(lú)爐體開始填裝開爐料;6月29日,具備點火條件。


優化升(shēng)級後的(de)7號高爐,達產達標後將實現皮帶係統物料全封閉運輸(shū),副產品(pǐn)回收利用達到90%以上,工序能耗達到369.2kgce/t,煙塵排放(fàng)小(xiǎo)於10mg/m,經濟合理(lǐ)、資源節約,實現高爐生產(chǎn)綠色化。大數據(jù)智能互聯平台建設,將(jiāng)煉鐵數據數字化、信息(xī)化,推動煉鐵精益管(guǎn)理和高爐技術經濟指標的進步。40餘項先進技術的應用及187個檢測點的設置,將提高煉鐵裝備智(zhì)能化水平,滿足高爐優化升級後技術先進的要求,勞動生產率提高47.3%,人均年產鐵量(liàng)將從7400噸提高到(dào)10900噸,保證7號高爐安全、穩定生產(chǎn)15年以上,裝備(bèi)水平達到國內領先。


7號高爐設計產(chǎn)能153萬噸,達產達標後可達到日產生鐵5750噸(dūn)。高建民表示,我們將按照開爐方案,繼續做好項目的(de)消(xiāo)缺和填平補齊,重(chóng)點在優化指標、降低成本、提高產量上下功夫,確保7號高爐快速達(dá)產、達(dá)效,全力以赴完成下半年80萬(wàn)噸產量計劃,為提質增效、轉型升級作出貢獻(xiàn)。


據(jù)悉,預計(jì)成功點火開爐約20小時後,7號高爐按計(jì)劃順(shùn)利出鐵。

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