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太鋼煉鐵廠(chǎng)五(wǔ)高爐爐殼提前一天半全部完成推移
時間:2020-07-10 來源:

近日,煉鐵廠五高(gāo)爐大修現場再傳捷報,第三段舊爐殼提前一天半在預定地點安全順(shùn)利(lì)推移就位。

此次推移是(shì)繼6月30日、7月2日兩次成功推移爐缸與爐殼中(zhōng)段之後,第三次(cì)成功推移,舊(jiù)爐殼安全順利推移就位,標誌著我公司成為繼(jì)寶鋼之(zhī)後全國第二(èr)個實現舊爐(lú)殼推移的鋼鐵企(qǐ)業。


由(yóu)於此次五高爐大修采用的是不放殘(cán)鐵模塊(kuài)化大修模式,即把(bǎ)高(gāo)爐分為三段(duàn)分別進行拆除推移,這樣一來,對施工技術提出了非(fēi)常高的要求。三次推移,各有難度。爐缸(gāng)推移是三次推移中(zhōng)重量最重的一次,帶殘鐵(tiě)爐(lú)缸重量高達6500餘噸,具有體積大(dà)(有五層(céng)樓高、最大直徑近二(èr)十(shí)米)、技術(shù)難度要求高的(de)特點,爐殼中段與上段則因為是空鋼殼,底(dǐ)部與滑道接觸麵積(jī)小,支撐點隻有4個,需要對爐殼下表麵進行找平調正,並做(zuò)卡板固定,且時常有渣皮與磚襯脫落的危險,給(gěi)推移(yí)操作人員加大了安全風險,也增加了滑道清(qīng)理(lǐ)的工(gōng)作量。


為確(què)保施工安(ān)全可靠,太鋼、寶冶及中冶賽迪三方精誠合作、精心組織(zhī),科學施工、嚴細(xì)確認,發揚了頑強拚(pīn)搏、連續作戰精神,認真做好推移前期的重(chóng)量測算和(hé)風險預知管理,製定出科學、精細、嚴密的推移施(shī)工方案。

爐缸推移采(cǎi)取全滑道方式,曆時7個小時,推移長度達120米,場麵十分壯觀,在爐缸(gāng)與高爐本體上端完全分離的時刻,現場施工作業人員紛紛為這一壯觀景(jǐng)象(xiàng)歡呼雀躍。其餘兩段推移則采用滑移與模塊車相結合(hé)的方式,縮短(duǎn)了滑移距離,減少了(le)推移時間,為後續施(shī)工爭(zhēng)取了寶貴的時間(jiān)。

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